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防腐磁翻板液位計在丙烯測量過程中測量失靈的原因分析

發(fā)布時間:2021-01-22 15:22:42??點擊次數(shù):1572次

防腐磁翻板液位計的安裝方式有兩種,側裝式防腐磁翻板液位計和頂裝式防腐磁翻板液位計,在丙烯生產(chǎn)中防腐磁翻板液位計可以作為一種主要的液位測量儀表,磁翻板的優(yōu)點很多,測量結果直觀,但有時也會產(chǎn)生失靈的現(xiàn)象出現(xiàn),本文針對防腐磁翻板液位計在測量過程中測量失靈做一個簡要的介紹,以幫助讀者在遇到同樣的情況時能夠正確地處理。
1 液位計失靈的過程及現(xiàn)象 
1.1 丙烯貯槽受料過程  
在中鹽華祥鹽化工公司環(huán)氧氯丙烷項目試運行,氯丙烯裝置開車過程中,液態(tài)丙烯從球罐經(jīng)高速離心泵打入被氮氣置換后的丙烯受槽, 開泵10 min 后,丙烯受槽防腐磁翻板液位計刻度為零,再觀察10 min,刻度仍無變化。隨即檢查丙烯輸送泵(流量:10 m3/h,揚程:200 m)及管線閥門開啟狀況,泵的出口壓力及電機電流均處于正常輸送狀態(tài), 又對輸送管道及丙烯受槽進出口閥門進行檢查, 閥門開關狀態(tài)正確無誤,罐體側面出口閥門有結霜現(xiàn)象,丙烯受槽壓力表顯示0.42 MPa,溫度約為5 ℃,上述現(xiàn)象充分說明受槽內(nèi)已有丙烯進入。  
1.2 液位計失靈的處理  
經(jīng)分析是液位計失靈,立即停止輸送丙烯,關閉受槽所有進出口閥門,處理液位計。將液位計測量管*底閥門打開后, 有少量丙烯流出并冒出白霧。拆下盲板,發(fā)現(xiàn)浮子被卡在測量管內(nèi),把整個液位計拆下,將兩頭盲板全打開,用覫45 無縫鋼管從上端將浮子用大錘沖出, 發(fā)現(xiàn)浮子已發(fā)生形變成麻花狀, 不能上下浮動而造成了防腐磁翻板液位計失靈?!?/div>
2 原因分析  
2.1 液位計的型號及工作原理 
2.1.1 型號及工作條件  
丙烯受槽為臥式罐, 液位計為立式安裝防腐磁翻板液位計,測量長度為1.5 m;型號為UHZ-50/C;材質(zhì)為304 不銹鋼;工藝條件為工作壓力1.6 MPa;工作溫度40 ℃丙烯密度為478.9 g/cm3?! ?/div>
2.1.2 工作原理  
根據(jù)浮力原理,浮子內(nèi)封閉了一定體積的氣體,在測量管內(nèi),隨液位的升降而上下浮動,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合作用, 驅動紅、白色翻柱翻轉180°。液位上升時,翻柱由白色轉為紅色;下降時,由紅色轉為白色,從而實現(xiàn)液位的指示?! ?/div>
2.2 浮子變形的原因分析  
正常情況下,浮子為圓柱形,兩頭橢圓封頭圓柱體焊接牢固,內(nèi)部密閉一定的空氣,浮子成麻花形說明有力的作用。液位計應耐1.6 MPa,而當時罐內(nèi)壓強僅顯示0.42 MPa(表壓),不應發(fā)生形變,**發(fā)生變化的是罐內(nèi)溫度,受料前為30 ℃,受料后受料槽溫度為-5 ℃。浮子是一個密閉了一定氣體的耐壓容器, 溫度變化改變了它內(nèi)部的壓強, 內(nèi)部原始壓強P0應約為101.33 kPa,假設內(nèi)腔體積(V)在整個過程中不變,屬于等容變化,溫變后內(nèi)部壓強為P,根據(jù)克拉帕龍方程:PV=nRT,得出P0V/T0= PV/T式中,P0-受料前密閉在浮子內(nèi)的壓力;V-浮子容積(不變);T0-受料前浮子內(nèi)氣體的溫度(K);P-受料后密閉在浮子內(nèi)的壓力;T-受料后浮子內(nèi)氣體的溫度(K)。P=P0T/T0,T=-5+273=268(K),T0=30+273=303(K)。則P=P0T/T0≈0.88 P0, 也就是說浮子內(nèi)部已呈負壓狀態(tài),真空度約為0.12 個大氣壓(12.16 kPa),浮子在內(nèi)外壓強差的作用下發(fā)生了形變?! ?/div>
2.3 分析結論  
丙烯在進入受槽后, 受槽內(nèi)部瞬間發(fā)生了溫度變化,導致防腐磁翻板液位計浮子內(nèi)的壓強迅速降低,形成負壓狀態(tài),在外壓強力的作用下發(fā)生了形變,卡在測量管內(nèi),不能上下浮動,導致失靈。  
3 避免浮子變形的措施  
3.1 受槽溫變的原因分析  
丙烯受槽內(nèi)溫度變化的原因是丙烯在受槽內(nèi)迅速氣化。丙烯球罐壓強為1.15 MPa(表壓),丙烯的溫度約為29 ℃, 而丙烯受槽內(nèi)受料時的壓強僅0.15 MPa(表壓),液態(tài)丙烯進入受槽后迅速氣化,開始時,氣化潛熱達16.68 kJ/mol,使得受槽內(nèi)溫度迅速降低,受槽壓力為0.42 MPa 時,對應的平衡溫度約為4.8℃,受料時受槽內(nèi)壓強降低,丙烯迅速氣化導致受槽溫變。  
3.2 預防措施  
浮子變形,部件損壞的實質(zhì)是工藝操作問題。用惰性氣體(氮氣)增大受料槽內(nèi)的壓強,避免受料時發(fā)生溫變,液態(tài)丙烯在飽和蒸汽分壓(表壓)為1.0~1.2 MPa 時,對應溫度為20~30 ℃,為此,在丙烯受槽接受丙烯前, 將惰性氣體的壓強升至1.05~1.1 MPa,再受料時就不會發(fā)生溫變了。實踐證明,受料前壓強在0.8 MPa 以上即可,隨著丙烯的逐漸進入,受槽內(nèi)壓力逐漸升高,浮子不會形變,受槽內(nèi)液體越來越多,浮子逐漸浮起。受料完畢排放惰性氣體時要緩慢,避免大量丙烯隨之氣化,這時,即便有少量的丙烯氣化,也不會給罐內(nèi)造成大的溫差變化?! ?/div>
4 其他易揮發(fā)液體受料的提示  
在氯堿生產(chǎn)過程中,沸點低、易氣化的物料相當多,比如液氨、液氯以及液體氟利昂等有機類物料,在管道輸送和剛開始進入受料槽,壓力不合適時,都存在瞬間氣化的現(xiàn)象, 溫變不僅使液位計浮子發(fā)生形變,對罐體也會產(chǎn)生應力變化,對其他附件也會有影響,因此,采用加壓受料的方式,可避免類似事件發(fā)生。

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